風(fēng)機水泵節(jié)電技術(shù)改造方向
因為鋼鐵企業(yè)歸于能耗密集型產(chǎn)業(yè),其中風(fēng)機、水泵單臺電耗量相對顯得小。過去一直重視不行。其實因為風(fēng)機、水泵運用廣泛、數(shù)量雜亂,其耗電量及所占比重仍是適當(dāng)大的。鋼鐵企業(yè)用電力拖動的5.
5kW以上的離心式和軸流式風(fēng)機、水泵達(dá)幾十萬臺,裝機容量也在幾千萬千瓦的規(guī)模上。而現(xiàn)在風(fēng)機和水泵的運用功率大部分低于國務(wù)院“二號節(jié)電指令”規(guī)則的70%和60%的要求,低至20% ^-40%的有適當(dāng)一部分,據(jù)估計低效機泵占總數(shù)的約40%。采納投資不大、老練可靠的節(jié)電辦法,在進行功率測驗分析、擬定有針對性的方案的前提下,施行廣泛的改造,完成節(jié)電20%以上是完全可以做到的。近幾年來鋼鐵企業(yè)在淘汰低效機泵、推行高效節(jié)能機泵、合理選型匹配、進行電能平衡和功率側(cè)試、使機泵系統(tǒng)經(jīng)濟運轉(zhuǎn)、完成管網(wǎng)優(yōu)化布局、削減節(jié)流損失、選用一些節(jié)電新技術(shù)等方面發(fā)展進步很快,取得了明顯作用。首要改造方向如下。
合理選型匹配
風(fēng)機、水泵壓力、揚程殷實過量是現(xiàn)在其運轉(zhuǎn)功率低下的一個首要原因。首鋼撓結(jié)廠4號抽風(fēng)機負(fù)壓平均偏高30%左右,不僅電耗較大,而且燒結(jié)段料層被壓實,透氣性變差。1986年6月該廠選用車削葉輪的改造辦法,將風(fēng)機轉(zhuǎn)子直徑由2400mm減小到2180mm,將原兩臺1600k W電機改為用一臺1600k W電機拖動,節(jié)電400k W·h/(臺·h)。上海梅山冶金公司2 X 1060m‘高爐裝備的國產(chǎn)汽輪機驅(qū)動以轉(zhuǎn)速調(diào)理為手法的3套((1套備用)580軸流固定靜葉鼓風(fēng)機,特性與其高爐的工作狀況不匹配,在轉(zhuǎn)速調(diào)理范圍內(nèi)不能同時滿足高爐的風(fēng)量、風(fēng)壓要求,每臺排空800~10001n'/min風(fēng)量,即鼓風(fēng)能量的25%-30%被放散掉,年直接扭失35。萬元。他們采納改變各列靜葉安裝角的節(jié)能改造辦法,取得7單臺削減放風(fēng)400m'/min以上,相應(yīng)降低動力汽輪機功耗1600kw的作用。
對單級泵揚程過高的缺點選用切開葉輪減低H一Q曲線的辦法,使其運轉(zhuǎn)在高效區(qū)域,這是一項化費少、簡單易行、收效快的節(jié)電辦法。但泵的流程、揚程、軸功率與葉輪的外徑有必定聯(lián)系。因而切開葉輪要逐次進行,防止一次切開過多。
有時泵的揚程較高,但單純切開葉輪節(jié)電作用不行抱負(fù)。這時可根據(jù)流量、揚程的要求選用擴展葉徑和降速相結(jié)合的方法達(dá)到節(jié)電意圖。如某廠一臺20SH-9B型水泵,其額定揚程為42m,流量為1764m'/h,額定功率為74%.但該泵在實際運轉(zhuǎn)時的揚程只要29m,因而功率只要58%左右,經(jīng)過測驗,可明顯看出該泵揚程過高和管道系統(tǒng)不相匹配,如單純選用切開或調(diào)速等方法,因為該泵已是B型葉輪不宜再切開,因而可先把葉輪直徑B型改為正型,即葉輪直徑從600mm擴到682mm,然后再根據(jù)流量需要把轉(zhuǎn)速從970r/min降為740r/min(六極電機改為八極電機)。這樣一改在滿足總管壓力不變的條件下,運轉(zhuǎn)功率從58%提高到77 %,電功率從332kW下降到20ok W,每立方米水電耗從0. 1457kW·h下降為0. 1095kW·h,全年可節(jié)電47萬kW·h.
總投資8000元只需三個月就可收回。對于多級泵揚程高可選用抽級運轉(zhuǎn)方法,如現(xiàn)在對鍋爐供水的GC型多級泵往往壓力有余,故可抽取一級到兩級,然后達(dá)到提高功率,削減損耗的意圖。抽級時,抽一級可以拆中間的恣意一級,抽兩級時可拆中間二、四級或三、五級均可,首末兩級不拆。